
一、项目的提出
(一) KDF2成型机组存在的问题
KDF2成型机组,额定生产能力为3300支/分,其甘油喷涂均采用毛刷旋转进行甩涂。当机器处于启动加速过程时,毛刷旋转转速也随之由慢到快。当机器速度低于1000支/分时,毛刷的转速低于100转/分钟,此时甩涂的甘油有些不容易作用到纤维丝束表面,生产的滤棒硬度不够;当机器速度大于1000支/分小于2000支/分时,毛刷的转速高于100转/分钟小于200转/分钟,此时甩涂的甘油以较大液滴作用于纤维丝束表面,生产的滤棒硬度超标;只有当机器速度大于2000支/分时,毛刷转速高于200转/分钟,此时甩涂的甘油才以极细液滴作用于纤维丝束表面,生产的滤棒硬度才会适宜。
目前,为克服这种低速时毛刷旋转甩涂甘油不均匀,导致滤棒硬度缺陷的实际情况,挡车工普遍采用的作法是:①延长打跑条的时间,增加6—7m打跑条量;②起动时除了机器自动剔除外,还进行手动剔除,手动剔除机器速度低于2000支/分时的产品。现场抽查、统计了KDF2,5次启动过程的打跑条量和剔除量(见表1)。
KDF2起动过程跑条量和手动剔除量统计
机台号 | 序号 | 打跑条量 (g) | 剔除量 (g) | 合计 (g) |
KDF2
| 1 | 36 | 1350 | 1386 |
2 | 38 | 1260 | 1298 | |
3 | 37 | 1330 | 1367 | |
4 | 41 | 1190 | 1231 | |
5 | 39 | 1210 | 1249 | |
平均 | 38.2 | 1268 | 1306.2 |
(二)毛刷甩涂甘油导致滤棒硬度缺陷情况的调查分析
连续5天,每天分3个速度档次,抽查了KDF2成型机组毛刷甩涂甘油,导致滤棒硬度的缺陷情况。 (约定起动时,挡车工不增加打跑条量也不进行手动剔除。)
1、低速,调整机器的速度介于0-1000支/分,即毛刷的转速低于100转/分钟时,抽取100支滤棒,测试其硬度指标(见表2),规格要求为88±3.4%。
机器低速硬度指标抽查100支滤棒实测数据表
样本号 | 抽检时间 | 硬度指标实测值(%) | |||||||||
1 |
| 85.5 | 86.0 | 84.5 | 85.7 | 86.3 | 85.4 | 86.4 | 86.5 | 85.8 | 86.8 |
85.9 | 86.8 | 85.7 | 85.4 | 85.9 | 84.3 | 86.6 | 86.4 | 86.3 | 85.8 | ||
2 |
| 85.7 | 85.9 | 86.8 | 87.0 | 86.4 | 85.7 | 85.0 | 86.0 | 85.5 | 86.4 |
85.9 | 85.4 | 86.4 | 85.3 | 85.7 | 84.3 | 84.9 | 86.5 | 85.2 | 86.1 | ||
3 |
| 85.2 | 86.5 | 85.7 | 85.2 | 85.3 | 86.1 | 84.7 | 86.2 | 84.5 | 85.9 |
84.6 | 86.0 | 86.1 | 85.3 | 85.7 | 85.8 | 85.4 | 86.4 | 85.1 | 84.2 | ||
4 |
| 86.3 | 85.3 | 86.5 | 85.3 | 84.3 | 85.9 | 84.7 | 86.0 | 84.9 | 85.3 |
85.6 | 85.8 | 85.3 | 85.7 | 86.7 | 85.4 | 84.7 | 85.9 | 84.4 | 85.5 | ||
5 |
| 85.2 | 85.7 | 85.9 | 85.8 | 85.7 | 84.5 | 85.3 | 85.5 | 86.3 | 86.0 |
86.0 | 85.6 | 86.1 | 85.3 | 85.7 | 85.8 | 86.4 | 84.1 | 85.5 | 86.1 |
根据以上数据计算:

样本号 | 抽检时间 | 硬度指标实测值(%) | |||||||||
1 |
| 91.0 | 90.7 | 89.5 | 90.7 | 91.7 | 90.1 | 91.2 | 90.0 | 89.7 | 90.7 |
89.7 | 89.2 | 90.3 | 91.5 | 90.1 | 89.7 | 89.4 | 89.6 | 90.0 | 90.2 | ||
2 |
| 90.5 | 90.4 | 89.8 | 90.7 | 90.3 | 90.2 | 89.6 | 91.6 | 90.0 | 89.9 |
90.8 | 90.5 | 89.6 | 90.7 | 90.3 | 91.8 | 91.1 | 89.5 | 90.1 | 89.9 | ||
3 |
| 91.6 | 89.5 | 90.3 | 90.8 | 90.7 | 89.9 | 91.2 | 89.8 | 90.8 | 90.1 |
90.9 | 90.0 | 89.9 | 90.7 | 90.3 | 90.2 | 90.6 | 89.6 | 91.3 | 91.9 | ||
4 |
| 90.2 | 90.0 | 90.4 | 90.3 | 91.5 | 90.6 | 89.6 | 89.5 | 90.5 | 89.2 |
91.8 | 90.2 | 90.7 | 90.3 | 89.3 | 90.6 | 91.1 | 90.1 | 90.4 | 90.5 | ||
5 |
| 89.7 | 90.3 | 90.1 | 90.2 | 90.3 | 91.5 | 90.7 | 90.5 | 90.8 | 90.0 |
90.5 | 90.1 | 89.2 | 89.0 | 89.6 | 90.3 | 91.0 | 90.0 | 90.3 | 89.6 |
根据以上数据计算:
3、高速,调整机器的速度介于2000-3300支/分,即毛刷的转速大于200转/分钟时,抽取100支滤棒,测试其硬度指标(见表4),规格要求为88±3.4%。
机器高速硬度指标抽查100支滤棒实测数据表
样本号 | 抽检时间 | 硬度指标实测值(%) | |||||||||
1 |
| 88.8 | 88.0 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 87.8 | 88.0 | 87.7 | 88.3 | 87.4 |
88.0 | 87.7 | 89.7 | 88.0 | 87.6 | 88.8 | 87.3 | 88.6 | 87.1 | 88.7 | ||
2 |
| 87.5 | 89.0 | 87.9 | 87.6 | 88.3 | 88.2 | 87.4 | 87.3 | 88.6 | 89.1 |
86.8 | 89.0 | 89.5 | 88.4 | 89.1 | 87.6 | 89.4 | 88.3 | 87.0 | 88.5 | ||
3 |
| 86.6 | 87.9 | 88.1 | 89.1 | 87.8 | 89.3 | 88.5 | 87.3 | 89.5 | 89.0 |
88.9 | 86.9 | 89.1 | 88.0 | 89.2 | 87.4 | 87.9 | 88.2 | 89.3 | 87.6 | ||
4 |
| 89.2 | 87.7 | 86.8 | 88.8 | 88.1 | 86.9 | 88.1 | 87.4 | 86.8 | 87.9 |
87.8 | 88.6 | 88.3 | 89.0 | 89.1 | 88.0 | 89.0 | 88.5 | 87.5 | 89.4 | ||
5 |
| 89.1 | 87.3 | 88.8 | 88.6 | 86.6 | 87.7 | 88.2 | 88.0 | 88.1 | 89.1 |
88.3 | 89.3 | 87.3 | 88.5 | 88.3 | 87.6 | 88.8 | 87.3 | 89.1 | 88.0 |
表4
根据以上数据计算
由以上抽检数据,统计结果得知,KDF2—8#成型机组毛刷甩涂甘 油,硬度指标过程能力指数CPK在低、中速时仅为0.5左右,严重不足,产生了大约9%的不合格品;在高速时,硬度指标过程能力指数CPK达到了1.40,较为充分。
二、设定项目目标
研制出一种新型甘油雾化系统,使成型机组在3个不同速度档次,即0—1000支/分、1000—2000支/分、2000—3300支/分时,滤棒硬度指标过程能力指数均达到1.40以上。
三、效果验证
全部实施完毕与校准以后,KDF2甘油喷雾系统投入试运行。同样连续5天,每天分3个速度档次,分别抽查了KDF2—8#成型机组滤棒硬度的质量情况,要求挡车工起动时不延长打跑条时间,也不进行手动剔除。
1、调整机器的速度0-1000支/分,抽取100支滤棒,测试其硬度指标(见表5)。
机器低速硬度指标检查100支滤棒实测数据表
样本号 | 抽检时间 | 硬度指标实测值(%) | |||||||||
1 |
| 88.0 | 86.9 | 88.3 | 87.4 | 87.7 | 87.5 | 88.5 | 88.7 | 87.0 | 87.7 |
88.9 | 87.9 | 89.2 | 88.5 | 87.8 | 88.1 | 89.1 | 87.3 | 89.5 | 87.6 | ||
2 |
| 88.5 | 88.1 | 88.6 | 88.1 | 86.8 | 89.1 | 88.0 | 88.2 | 87.0 | 88.9 |
88.6 | 88.0 | 88.2 | 88.0 | 88.0 | 87.0 | 87.3 | 87.7 | 88.3 | 88.8 | ||
3 |
| 88.4 | 88.6 | 88.0 | 89.0 | 89.1 | 88.3 | 89.0 | 88.5 | 87.5 | 87.8 |
86.9 | 88.7 | 88.3 | 87.8 | 89.4 | 87.2 | 87.4 | 88.0 | 87.9 | 86.9 | ||
4 |
| 88.0 | 89.3 | 87.6 | 88.8 | 88.3 | 87.3 | 88.5 | 87.3 | 89.1 | 88.3 |
88.7 | 87.7 | 88.8 | 87.3 | 87.6 | 89.7 | 88.0 | 88.6 | 87.1 | 88.0 | ||
5 |
| 86.9 | 87.0 | 87.8 | 88.6 | 87.7 | 88.1 | 88.4 | 88.7 | 87.4 | 88.5 |
88.5 | 89.0 | 87.6 | 89.4 | 89.1 | 88.5 | 88.4 | 88.3 | 87.4 | 86.8 |
表5
根据以上数据计算:
2、调整机器的速度1000-2000支/分,抽取100支滤棒,测试其硬度指标(见表6)。
机器中速硬度指标检查100支滤棒实测数据表
样本号 | 抽检时间 | 硬度指标实测值(%) | |||||||||
1 |
| 87.3 | 87.6 | 89.7 | 88.0 | 87.7 | 88.8 | 88.6 | 87.1 | 88.0 | 88.7 |
88.5 | 87.8 | 88.1 | 89.1 | 87.9 | 89.2 | 87.3 | 89.5 | 87.6 | 88.9 | ||
2 |
| 88.1 | 86.8 | 89.1 | 88.0 | 88.1 | 88.6 | 88.2 | 87.0 | 88.9 | 88.5 |
88.0 | 88.0 | 87.0 | 87.3 | 88.0 | 88.2 | 87.7 | 88.3 | 88.8 | 88.6 | ||
3 |
| 89.0 | 89.1 | 88.3 | 89.0 | 88.6 | 88.0 | 88.5 | 87.5 | 87.8 | 88.4 |
87.8 | 89.4 | 87.2 | 87.4 | 88.7 | 88.3 | 88.0 | 87.9 | 86.9 | 86.9 | ||
4 |
| 88.3 | 88.3 | 87.3 | 88.5 | 88.8 | 87.6 | 87.3 | 89.1 | 88.3 | 88.0 |
87.4 | 87.7 | 87.5 | 88.5 | 86.9 | 88.3 | 88.7 | 87.0 | 87.7 | 88.0 | ||
5 |
| 88.6 | 87.7 | 88.1 | 88.4 | 87.0 | 87.8 | 88.7 | 87.4 | 88.5 | 86.9 |
89.4 | 89.1 | 88.5 | 88.4 | 89.0 | 87.6 | 88.3 | 87.4 | 86.8 | 88.5 |
根据以上数据计算:
3、调整机器的速度2000-3300支/分,抽取100支滤棒,测试其硬度指标(见表7)。
机器高速硬度指标检查100支滤棒实测数据表
样本号 | 抽检时间 | 硬度指标实测值(%) | |||||||||
1 |
| 88.3 | 88.0 | 87.9 | 86.9 | 86.9 | 87.8 | 89.4 | 87.2 | 87.4 | 88.7 |
87.6 | 87.3 | 89.1 | 88.3 | 88.0 | 88.3 | 88.3 | 87.3 | 88.5 | 88.8 | ||
2 |
| 88.3 | 88.7 | 87.0 | 87.7 | 88.0 | 87.4 | 87.7 | 87.5 | 88.5 | 86.9 |
87.8 | 88.7 | 87.4 | 88.5 | 86.9 | 88.6 | 87.7 | 88.1 | 88.4 | 87.0 | ||
3 |
| 87.6 | 88.3 | 87.4 | 86.8 | 88.5 | 89.4 | 89.1 | 88.5 | 88.4 | 89.0 |
88.8 | 88.6 | 87.1 | 88.0 | 88.7 | 87.3 | 87.6 | 89.7 | 88.0 | 87.7 | ||
4 |
| 89.2 | 87.3 | 89.5 | 87.6 | 88.9 | 88.5 | 87.8 | 88.1 | 89.1 | 87.9 |
88.6 | 88.2 | 87.0 | 88.9 | 88.5 | 88.1 | 86.8 | 89.1 | 88.0 | 88.1 | ||
5 |
| 88.2 | 87.7 | 88.3 | 88.8 | 88.6 | 88.0 | 88.0 | 87.0 | 87.3 | 88.0 |
88.6 | 88.4 | 87.6 | 87.8 | 88.4 | 88.7 | 88.1 | 88.6 | 88.4 | 88.6 |
根据以上数据计算:
由以上检查数据,统计结果得知:KDF2使用了新型甘油喷雾系 统,其硬度指标过程能力指数CPK在3个不同速度档次,即0—1000支/分、1000-2000支/分、2000-3300支/分时,分别达到了1.55、1.57、1.59,达到并超过了1.40的预期目标。
新型甘油喷雾系统投入运行以后,挡车工不需要延长打跑条时间,也不必进行手动剔除机器速度低于2000支/分时的产品。现场统计了KDF25次启动过程的打跑条量和剔除量(见表8)。
KDF2-8#起动过程跑条量和手动剔除量统计
机台号 | 序号 | 打跑条量 (g) | 剔除量 (g) | 合计 (g) |
KDF2
| 1 | 5.6 | 38 | 43.6 |
2 | 6.5 | 41 | 47.5 | |
3 | 5.8 | 37 | 42.8 | |
4 | 6.6 | 40 | 46.6 | |
5 | 6.2 | 39 | 45.2 | |
平 均 | 6.14 | 39 | 45.14 |
四、甘油自动喷雾系统简介
1. 系统构成
甘油自动喷雾系统主要由PLC、触摸屏、伺服电机定位模块、AD采样模块、增压泵、喷嘴预加热器、喷嘴、集油器、甘油箱、活门等构成。
触摸屏作为人机界面接口,完成相关数据、信息、状态、功能显示、参数设置,与PLC通信,进行数据交换和相关控制。
PLC作为控制系统的核心,完成模拟量输入、开关量输入状态检测、开关量输出控制以及整个系统的过程控制。
2 、显示界面
在用户界面上,增加了系统的初始化自检友好界面,让用户知晓系统的各环节是否正常。在主界面上,每次操作需要等待时,都会弹出相关提示窗口,让用户了解系统的工作状态,而不是以为系统出现问题。在界面上尽可能的简洁方便,使用户操作极易上手,维护极易简便。
(1)欢迎界面
上电后,触摸屏和PLC以及伺服系统同时开始初始化,由于PLC和伺服系统初始化时间短,故PLC在完成内部初始化后,检测触摸屏是否初始化完成,以确保和触摸屏同步。触摸屏完成内部初始化后,进入图1所示的欢迎界面面。
图1 欢迎界面
欢迎界面显示时间设定为4s,计时时间到,自动切换到如图2所示的PLC系统自检界面。同时,触摸屏向PLC写同步检测信号(通知PLC触摸屏初始化已完成)。
(2)PLC系统自检界面









图10 密码登入状态
图11 流量比测定界面
(7)故障报警记录界面
(8)一般报警界面
(9)故障报警查询界面
3. 甘油箱自动加热系统
在甘油箱中引入自动加热系统,以保证甘油的在合适的温度范围内,确保甘油的流动性,特别适合全天候作业。甘油液态温度为15℃左右,当环境温度低于此温度时,不采用加热系统,会引起泵油系统堵塞或甘油温度不均匀,从而影响喷涂效果,合格率低。
本系统可通过参数修改可设定甘油箱内温度的上下限,使用方便灵活,可满足不同的设定要求。加热系统会根据设定范围自动启动或者停止,满足工业自动化的要求。
4. 智能型故障诊断定位系统
作为另一亮点特色的智能故障诊断定位系统,一方面为设备的可靠保护提供了强有力的保障,另一方面,又为设备维修提供了检修故障点,维护相当方便。
检修人员或用户可直接根据故障的提示类型可进行相关的维护操作,从而节省时间,提高了工作效率与维修人力成本。而传统该类设备在出现故障时,往往无从着手,需从头逐一查询故障,耗时费力。
故障类型包括8大类:
(1)伺服系统故障
(2)集油箱加热器故障:此故障类分温度过低或温度过高两种故障情况。
(3)喷油系统故障:分增压泵或和同步电磁阀故障、喷嘴堵赛故障。
(4)压力传感器故障
(5)温度传感器故障
(6)液位超下限故障:通过检测浮子开关输出,来识别液位超限故障。若超下极限开关闭合,液位超下极限故障报警。
(7)主机故障:若检测到主机故障信号有效时,报主机故障并停机处理。
(8)液位超限报警:分为液位超下限或液位超上限两种报警。
第(1)~(7)类故障发生时,立即停机(喷涂系统和主机),进行声光报警,记录故障类型和发生时间,在触摸屏上当前界面弹出报警界面,显示故障类型和发生时间。
第(8)类报警发生时,不立即停机,但进行声光报警、记录故障类型和发生时间,在触摸屏上当前界面弹出报警界面,显示故障类型和发生时间。故障消除时自动撤销。
5. 过程控制的优化功能,尽可能减少原材料的浪费
针对以往设备在启动过程中,存在原材料浪费严重的问题,对甘油喷涂的过程控制进行了优化。主要体现在:
(1)在上电后,喷涂系统开始自我检测诊断,包括温度是否正常、伺服系统是否正常、通讯是否正常、液位是否正常等。只有当这些条件都准备好的情况下,才允许主机启动,否则,不允许主机启动。这样优化一方面可减少因喷涂系统未准备好(主要是指喷涂有故障,主机仍在运行)而造成的丝束浪费,另一方面,在同等条件下,也节省了在主机启动后,开始检测加热、伺服等环节的时间,从而限度上减少成本。
(2)控制精度更高,活门开度控制精度可达0.1mm。
(3)采用非线性的控制方法,主机速度分段区间更多。以往设备主要速度集中在3个档位,在某一档位时,喷涂量基本维持不变。在本系统中,主机速度分段更多,在每个区间喷涂量随主机呈线性变化,从而保证丝束上甘油量的均衡。
6. 强大的维护操作功能,延长设备使用寿命
本系统提供了强大的维护操作功能,为用户维护保养以及测试提供了极大的方便。在此工况下,可进行手动开活门。点动泵油系统测试以及测试甘油量与主机速度的关系数据。
(1)油泵系统测试:该模块测试油压数据、泵油电机的运行以及同步电磁阀开启情况。点动打开同步阀和增压泵;再通过调节增压泵上的调压器进行压力调节,以适合压力要求。
(2)点动打开活门:方面清理检修维护(喷腔维护:喷嘴更换、喷腔清洗、更换喷腔内的照明灯等)。
(3)甘油比在线测试功能:在线测试甘油量与主机速度的关系数据。
5. 系统甘油比在线测试功能,可适用各类甘油喷涂要求
此工况用于系统的整体调试,检测伺服系统的运行特性,检验并校准机械设计,通过测量过滤嘴的含油量,确定合适的泵油压力、喷油量和活门开度规律(丝束速度与活门开度的非线性关系)以及回零位参数与使用方法,从而实现喷涂系统的可靠、稳定、精确运行。
该功能的优势在于更换不同类型甘油后,可在线直接测出甘油量与主机速度的关系,并将数据信息直接记录,操作相当方便,只需达标后,按确认键即可。这是同类产品所不具备的优点。真正实现了数据信息获取的自动化过程,无需更改程序,也无需手工对开度进行调节,测试成功后,机器直接可运行,无需再重新设置参数,真正的无人值守。
6. 自动/手动加油一体化系统
该系统通过检测浮子开关的状态,可完成手动加油的提醒操作,当油量已满或者油量不足时,触摸屏上会弹出友好报警信息,提示用户加油或停止加油。油量正常,报警界面自动消除。
若采用自动加油时,可提供开关量接口,方便自动加油!
7. 密码锁防止误操作,提供安全保障
通过设置2级密码,可有效防止在正常运行过程中的误操作。
即使在正常运行过程中,进行了误操作,程序上也对各种情况进行了相关处理,确保系统不会出现紊乱,自动恢复到正常操作过程,节省时间。